敢啃硬骨頭,當好硬支撐——記淮鋼1#飛剪順利發貨
時間:2022/10/26 來源:本站 瀏覽量:
“牛!”10月X日,總裝車間在對淮鋼1#飛剪進行試車作業時,引來了不少員工駐足觀看并發出贊嘆。這臺近4米高,整機重達73噸,最大剪切力為330t,最大剪切軋件規格達到150mm的飛剪,是裝備公司成立以來承制的體積最大、重量最重的“啟停制雙支點曲柄剪”。試車時,飛剪主齒輪箱驅動上、下兩套重3噸的連桿式刀臂飛速旋轉,猶如巨人的兩條臂膀,靈活且充滿力量。

大膽創新,克服突發新難題
為全力做好該項目,裝備公司有關部門圍繞設備工藝、精度控制,從制造工藝源頭進行優化,力求降低制造成本的同時,提升設備精度。金工車間對核心零件加工尺寸和形位公差嚴格進行床檢,并做好記錄,確保后續遇到問題有跡可循。總裝車間則提前熟悉圖紙,針對裝配環節的關鍵點,主動聯系技術人員商討最佳裝配方案。
期間,也出現了“攔路虎”。正當大家卯足勁準備一鼓作氣完成任務時,一道難題出現:在進行飛剪機核心部件——主齒輪箱裝配時,其齒輪與軸之間的裝配過盈量太大(裝配后保證過盈量為0.7mm)。為了保證上、下齒輪裝配后的同步性,只有采用液壓壓入法,但公司現有的高壓密封墊圈無法承受高達150Mpa的裝配所需壓力,讓裝配進度一度遭遇瓶頸。對此,鉗工師傅們同技術人員嘗試自制高壓密封墊圈。功夫不負有心人,經過十多次的失敗,最終利用材質較軟的紫銅經過退火處理做成密封墊圈,達到了150Mpa壓力下不泄漏的要求,最終順利完成了主齒輪箱的裝配。
齊心協力,日夜奮戰保工期
當飛剪機迎來最后一步聯檢試車時,出乎意料的問題傳來。飛剪機主箱體的主動齒輪與被動齒輪嚙合面接觸率只有25%,完全達不到圖紙要求的70%。經質檢人員仔細檢查,發現是各個零件的累計誤差導致,要想達到圖紙要求,必須返修體積較小的主動齒輪。然而,返修需要解體機架,待返修后重新裝配調試,如按正常返修、裝配進度必定延誤交貨期。
嚴峻的形勢擺在鉗工六組面前。有人提出為保交貨期,采用人工打磨齒輪方式進行返修,但人工打磨齒輪,效率低、精度也得不到控制,且打磨的鐵屑極易污染箱體內的進口軸承,風險極大,質量也不能得到保證。正當大家焦頭爛額之時,班長提出了利用百分表和自制工裝,微調被動齒輪軸活動端軸承安裝座的方法,通過改變被動齒輪中心線,使其中心線與主動齒輪中心線平行,以達到嚙合面接觸合格。該方案得到一致認可,經過兩天夜以繼日的調試,齒輪嚙合面接觸率終達圖紙要求,飛剪機試車也取得了成功,順利完成發貨。
此次淮鋼1#飛剪項目得以順利發貨,是賽迪裝備人“敢啃硬骨頭,當好硬支撐”理念的充分體現。目前,5臺飛剪已發貨完成,即將抵達業主項目現場。


